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脈沖袋式尿素除塵器-脈沖袋式尿素除塵器更新改造總結(jié)-泊頭市康越環(huán)保

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脈沖袋式尿素除塵器更新改造總結(jié)

來(lái)源:泊頭市康越環(huán)保 發(fā)布時(shí)間:2014/10/2 15:33:19
摘要選用新型Qx-6o氣箱脈沖袋式除塵器更新改造原HD-II型脈沖袋式除塵器,提高了尿素粉塵的去除效率,_了員工操作環(huán)境。
 摘要:選用新型Qx-6o氣箱脈沖袋式除塵器更新改造原HD-II型脈沖袋式除塵器,提高了尿素粉塵的去除效率,_了員工操作環(huán)境。
    在尿素的生產(chǎn)過(guò)程中不可避免地要產(chǎn)生相當(dāng)數(shù)量的尿素粉塵,去除或降低尿素粉塵含量既能提高尿素的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力,又能_企業(yè)職工工作環(huán)境,_職工身心健康。中石化九江分公司化肥裝置成品車(chē)間設(shè)計(jì)安裝了多套脈沖袋式除塵器用于回收漂浮在空氣中的尿素粉塵。
1、原HD- II除塵器的結(jié)構(gòu)、原理及優(yōu)點(diǎn):
    HD- II脈沖除塵器一般由3個(gè)部分組成:①上箱體:包括蓋板、排氣口等組成;②下箱體:包括機(jī)架、濾袋組件等組成;③清灰系統(tǒng):包括電磁脈沖閥、脈沖信號(hào)控制器等組成。HD- II型脈沖袋式除塵器的基本構(gòu)造如圖1。圖1  HD-II型脈沖袋式除塵器的結(jié)構(gòu)
    由6只布袋組成1組,1臺(tái)除塵器可以由多組布袋組成,清灰操作依此進(jìn)行,每次只對(duì)其中1組布袋進(jìn)行清灰操作。因此脈沖布袋除塵器在清灰時(shí)基本不影響其工作性能,這也是脈沖除塵器的優(yōu)點(diǎn)之一。具體工作過(guò)程如下:
    含塵氣體從除塵器下箱體進(jìn)入,由外部進(jìn)入濾袋,由于袋外壓力高于袋內(nèi)壓力,所以布袋都向內(nèi)凹進(jìn)。凈化的氣體經(jīng)袋上部的喇叭形文氏管排入上箱體,經(jīng)排氣口排入大氣。粉塵則被留在布袋子外邊。其中一部分粉塵由于重力作用自然掉落,其余則每隔_時(shí)間,用壓縮空氣(壓力為0. 5一0. 7MPa)進(jìn)行噴吹清灰。
    噴吹時(shí),壓縮空氣從外部直入汽包,經(jīng)脈沖電磁閥進(jìn)入噴吹管,通過(guò)噴吹管上的孔向布袋吹入壓縮空氣,每次噴吹的時(shí)間很短。在此期間,0.6~0.7MPa高壓空氣以高速?gòu)膰姶倒艿目字邢蚶裙埽ㄎ氖瞎埽┲袊娚?,同時(shí)從其周?chē)? ~7倍的二次空氣,濾袋受這股氣流的沖擊和振動(dòng)及二次氣流的膨脹作用,使原先凹進(jìn)的布袋向外鼓起,從而使粘在布袋上的顆粒抖落下來(lái)。
    HD- II脈沖袋式除塵器的優(yōu)點(diǎn):①采用過(guò)濾的方法將含塵氣體中的粉塵顆粒阻留在布袋纖維織物上,從而使氣體得到凈化。與一般除塵器相比,除塵效率可穩(wěn)定在99%以上,能除去1 lam左右的顆粒。該除塵器具有結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,投資費(fèi)用低,操作簡(jiǎn)單可靠,管理維護(hù)技術(shù)上要求不高等優(yōu)點(diǎn)。②采用高壓(0. 4 ~ 0. 7MPa)脈沖氣流反吹來(lái)_除塵器過(guò)濾布袋上的積灰。可以通過(guò)調(diào)節(jié)脈沖周期和脈沖寬度來(lái)改變噴吹操作的持續(xù)時(shí)間和間隔時(shí)間,使濾袋保持良好的過(guò)濾狀態(tài)。所以脈沖袋式除塵器的過(guò)濾風(fēng)速較高,除塵效果也比較穩(wěn)定。同時(shí)采用壓縮空氣反吹來(lái)清灰時(shí)濾袋無(wú)機(jī)械運(yùn)動(dòng),濾袋使用壽命長(zhǎng)。
2、HD- II除塵器存在的問(wèn)題:
    1)復(fù)吹系統(tǒng)故障頻繁。該脈沖布袋除塵投用后,復(fù)吹系統(tǒng)故障較多,非常容易發(fā)生漏氣故障,無(wú)法形成脈沖現(xiàn)象,致使不能_吹除濾袋上的粉塵。經(jīng)過(guò)調(diào)查分析,發(fā)現(xiàn)是除塵器復(fù)吹系統(tǒng)原設(shè)計(jì)的電磁閥膜片選用的材質(zhì)不合理,造成膜片不耐用,非常容易損壞,致使復(fù)吹系統(tǒng)頻繁出現(xiàn)漏氣現(xiàn)象,復(fù)吹效果不好,不能滿足生產(chǎn)要求。
    2)尿素粉塵容易吸濕粘附。由于尿素粉塵具有很強(qiáng)的吸濕能力,吸濕的尿素粉塵_易粘附在濾袋上,不易去除。為此,HD- II除塵系統(tǒng)設(shè)計(jì)安裝了1套電加熱裝置。但在實(shí)際運(yùn)行過(guò)程中,電加熱器的電阻溫控部分不能自動(dòng)控溫,當(dāng)加熱溫度過(guò)高時(shí),尿素容易被燒融后在加熱器內(nèi)結(jié)塊(尿素的融點(diǎn)為132. 7°C,而且結(jié)塊尿素異常堅(jiān)硬,堵塞后_難清理,從而減少風(fēng)道通風(fēng)面積,并影響風(fēng)機(jī)抽風(fēng)量。
    3)吸塵管線彎頭多,壓力損失大。除塵風(fēng)管原設(shè)計(jì)是用1~鐵皮制作而成,不_。經(jīng)過(guò)一年多的運(yùn)行,除塵系統(tǒng)風(fēng)管多處穿孔,腐蝕非常嚴(yán)重;另除塵系統(tǒng)風(fēng)管線從頭到尾為焊接聯(lián)接,彎頭多且角度小,阻力比較大,非常容易出現(xiàn)尿素粉塵堵塞的現(xiàn)象,堵塞后清理非常困難,給實(shí)際生產(chǎn)帶來(lái)了_大的困難。
    4)實(shí)際能力存在不足問(wèn)題。原尿素除塵器設(shè)計(jì)能力偏小,除塵系統(tǒng)頻繁堵塞,不能滿足實(shí)際生產(chǎn)運(yùn)行需要。
    5)粉塵清理操作不方便。HD- II除塵器集塵箱內(nèi)粉塵采用人工進(jìn)行清理,存在勞動(dòng)強(qiáng)度大、清理不_的缺點(diǎn),對(duì)除塵器的長(zhǎng)周期運(yùn)行具有較大的影響。
3、新型除塵器的選型:
   由于復(fù)吹袋式除塵器對(duì)去除空氣中尿素粉塵具有良好的效果,選定繼續(xù)使用該類(lèi)型除塵器。通過(guò)充分的調(diào)查研究,_后選定了無(wú)錫新安石油化工機(jī)械廠生產(chǎn)的QX-60氣箱脈沖袋式除塵器,于2005年下半年開(kāi)始對(duì)原4臺(tái)除塵器依次進(jìn)行了更新改造。針對(duì)原除塵器存在的若干問(wèn)題,建
議設(shè)備生產(chǎn)廠家進(jìn)行了有關(guān)改進(jìn)。
    1)針對(duì)原型號(hào)除塵器電磁閥膜片損壞頻繁,QX-60氣箱脈沖袋式除塵器選用了更加耐疲勞的材料,增加了復(fù)吹使用次數(shù),延長(zhǎng)了復(fù)吹使用時(shí)間,大大提高了濾袋表面尿素粉塵的去除效率。
    2)為解決尿素粉塵的復(fù)吹及清理問(wèn)題,新除塵器采用蒸汽加熱獲得熱風(fēng)并使用熱風(fēng)與含尿素粉塵的空氣混合的間接加熱的方法,從而避免尿素粉塵被燒結(jié)的現(xiàn)象發(fā)生,同時(shí)在箱壁上還安裝了振打器,用以提高尿素粉塵的_效率。
    3)針對(duì)原除塵器系統(tǒng)風(fēng)管線存在的有關(guān)問(wèn)題,進(jìn)行了相應(yīng)的改造。將除塵系統(tǒng)風(fēng)管線全部換成壁厚2~不銹鋼管,并盡量減少風(fēng)管線彎頭數(shù)目,實(shí)在減不了的_加大彎頭角度。同時(shí)將除塵管道均做成2m長(zhǎng)的管線進(jìn)行安裝,便于風(fēng)管線的卸裝清塵,并對(duì)尿素包裝機(jī)組處的尿素粉塵吸入口進(jìn)行了加大,提高了尿素粉塵的吸入效率。
    4)選用適當(dāng)能力的除塵器。在確定過(guò)濾面積時(shí),_滿足濾袋的聚塵能力(即2次清灰期間濾袋單位面積上_允許積塵數(shù)量),一般聚塵能力不大于400g/2,可按下式計(jì)算:聚塵能力一入口氣體含塵濃度X過(guò)濾風(fēng)速X2次清灰間隔時(shí)間計(jì)算結(jié)果如_過(guò)聚塵能力,應(yīng)增加過(guò)濾面積,并留有適當(dāng)?shù)脑O(shè)計(jì)余量,以確保除塵器在正常的工況下運(yùn)行。
    5)針對(duì)集塵箱粉塵較難清理的情況,新除塵器增加了密閉自動(dòng)清灰的裝置,通過(guò)螺旋機(jī)構(gòu)將集塵箱內(nèi)的尿素粉塵清出,取得了良好的效果。
4、QX-60氣箱脈沖袋式除塵器操作注意事項(xiàng):
    1)壓縮空氣壓力應(yīng)_在0. 5一0. 7MPao
    2)檢查分汽包管、脈沖閥接合處,在運(yùn)輸、安裝后是否滲氣,如有應(yīng)立即排除,打開(kāi)頂門(mén)蓋,檢查濾袋壓緊是否密封。
    3)參照脈沖噴吹控制儀說(shuō)明書(shū):接通電源;調(diào)節(jié)所需脈沖寬度和電磁脈沖閥的噴吹周期;調(diào)節(jié)合適的脈沖間隔。
    4)脈沖寬度調(diào)節(jié):范圍在0. 02 ~ 0. 2 s o
    5)脈沖間隔調(diào)節(jié):范圍應(yīng)該設(shè)置在60 ~ 90 s為佳。
    6)灰?guī)靸?nèi)灰量達(dá)到庫(kù)容80%以上時(shí),應(yīng)嚴(yán)禁進(jìn)灰。
    7)每班檢查濾袋,保持完好,如有發(fā)現(xiàn)破損情況,應(yīng)立即更換。   
    8)濾袋使用6個(gè)月以上時(shí)或阻力變得很大(即進(jìn)行反復(fù)清灰操作也不能降低其阻力)時(shí)_卸下,用清水洗凈袋上積灰,_晾干,查無(wú)破損后重新裝上。
    9)除塵器使用后,應(yīng)有專(zhuān)人負(fù)責(zé)保養(yǎng),每天檢查運(yùn)行情況,發(fā)現(xiàn)故障及時(shí)排除,并注意做好除塵器周?chē)那鍧嵐ぷ鳌?br />5、結(jié)束語(yǔ):
    2006年5月3臺(tái)QX-60氣箱脈沖袋式除塵器更新改造結(jié)束,通過(guò)近一年來(lái)的運(yùn)行效果看,改造前每天回收粉塵200 kg,改造后每天回收粉塵15~ 20包(每50kg),達(dá)到預(yù)期效果。該脈沖袋式除塵器具有良好的去除尿素粉塵的能力,基本解決了長(zhǎng)期困擾除塵的難題,尿素粉塵去除效率有了進(jìn)一步的提高,非常適合去除類(lèi)似尿素粉塵這樣微小的顆粒,有利于尿素粒度的控制。
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